改造凹印机的拼接系统,竟然收到了意想不到的效果

时间:2022-02-18 来源:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SAY10820凹印机的放卷机构采用手动拼接方式来完成不停机的卷材对接,即当一卷卷筒纸将要使用完时,需要通过人工监视卷筒纸的消耗情况,然后根据经验在合适的时机按下拼接按钮进行手动拼接。这种手动拼接方式存在以下缺点:
 
①操作人员需要持续关注卷筒纸的消耗情况,并在卷筒纸消耗到一定程度时就要守在放卷机构旁,在拼接前几分钟需要操作人员精神高度集中;
 
②手动拼接效果不稳定,操作人员对于拼接的时机不易掌握,无法保证每次拼接都在同一时机下进行。时机选择过早,会造成卷筒纸余量较多,从而导致纸张浪费;时机选择过晚,则会存在拼接失败断纸停机的风险。凹印机断纸后重新接纸再开机会造成极大的原辅材料浪费(包括纸张、油墨、溶剂)和生产延误;
 
③操作人员进行手动拼接时,如果没有跟上机器动  作容易造成机械伤害,存在一定的安全隐患。
 

因此,非常有必要给SAY10820凹印机拼接系统增加自动拼接功能,提高拼接的稳定性及安全性,减少生产过程中的原辅材料浪费。

原设备的拼接实现方式

 
SAY10820凹印机放卷机构实现手动拼接需要完成以下几个动作(以A轴拼接到B轴为例)。首先,放卷机构进行拼接准备,储纸架打开,将B轴的卷筒纸预装到待拼接状态;然后,操作人员观察等待A轴卷筒纸消耗到合适水平(参照卷筒纸直径大小),人工按下手动拼接按钮,拼接时,A轴、B轴全部停转,纸张供应靠储纸架收缩来实现。此时,完成两轴纸张拼接,实现不停机换卷。
 
改造方案

改造的总体要求

为了改造后能够保障凹印机的生产效率,以及满足凹印机在不同情况下的生产需求,提出了以下要求:
 
(1)原有手动功能要保留,当自动拼接功能出现故障或有特殊生产需求时,可直接进行手动拼接。
 
(2)改造后的自动拼接成功率要不低于手动拼接成功率,提高或保持现有设备生产效率,减少纸
张浪费。
 
(3)自动拼接的卷筒纸拼接直径值可进行调整设置,以适应不同厂家、品牌的卷筒纸芯。

 

自动拼接的实现方式
通过分析手动拼接的实现方式,可以得出要实现自动拼接,必须用传感器取代人工肉眼监视卷筒纸直径,并在直径合适的情况下自动给予放卷机构拼接信号,从而完成自动拼接。利用凹印机的工作特性可以选择编码器及接近开关,来替代人工监测卷筒纸直径,进而实现卷筒纸直径的自动监测。选择采用PLC控制判断拼接时机,来替代操作人员人工按下手动拼接按钮,以实现拼接的自动化控制。
 
根据上述分析,采用接近开关监测卷筒纸旋转一周的时间Ts(2个接近开关,分别安装在A轴、B轴)。采用编码器及PLC的高速计数器,监测纸芯轴旋转一周Ts的时间内的脉冲个数C(编码器分辨率为R,即编码器旋转一圈产生R个脉冲, 配套安装从动压纸轮周长为L0)。从而可以根据监测得到的Ts和C计算出卷筒纸的实时周长L(L=C/R×L0)和凹印机的线速度V(V=L/Ts),利用公式d=L/π算出直径,当卷筒纸当前直径达到设置好的拼接直径值时,由PLC输出拼接信号完成自动拼接,详见图1。
 
图1 接线图

 

硬件选择及安装

(1)接近开关的选择与安装为了满足A轴、B轴的旋转周期Ts及A轴、B轴的工作状态的自动监测,选择型号为IM12-04NNS的两个接近开关,并分别加装于放卷机构的A轴、B轴处,据此来计算纸芯轴旋转一周所需时间Ts,同时完成A轴、B轴的工作状态的监测,以及为下一步选择A轴卷筒纸拼接到B轴,还是B轴卷筒纸拼接到A轴打好基础。
 
(2)编码器的选择与安装
 
为了满足卷筒纸周长L 的自动监测, 选择型号为BAUMERGI332.170C331的编码器(R=3600,即编码器旋转一圈产生3600个脉冲),并与从动压纸轮配套安装在放卷机构控制面板上方的导纸辊图1接线图处,根据编码器旋转一圈产生3600个脉冲、卷筒纸一个周期Ts内产生的脉冲数C,及从动压纸轮的周长L0得出卷筒纸实时周长。同时还可以监测设备运行过程中纸张的速度。
 
(3)PLC的选择与安装
 
为了实现SAY10820凹印机自动拼接控制功能,以及统一公司的PLC设备,我们选择三菱FX3U-64MR/ES-A,并在凹印机设备放卷机构处加装了三菱PLC及开关电源。完成了上述主要硬件的加装后,就基本实现了底层数据自动采集部署。除此之外,我们还增加了触摸屏(PWS671010T-P)来实现人机交互。
 
软件设计
硬件只是底层支持,软件才是功能实现的灵魂,我们根据改造所需实现的自动拼接功能进行程序的编制,如图2,使得自动拼接功能能够有效实现,并且保留手动拼接功能应对特殊需求。
 
 
图2 自动拼接流程图
 
此外,为便于对拼接进度的监控,我们在系统中加入一个人机界面,通过触摸屏实现人机交互,其不仅能实时监控卷筒纸直径情况,还能修改拼接直径,更能通过人机界面内的虚拟按钮手动拼接功能满足特殊生产需求。
 

改造后的成效

 

通过对拼接系统的改造,实现了放卷机构自动拼接功能,此次成功改造大大减轻了操作人员的劳动强度,缩短劳动时间,降低纸张浪费,节约公司原辅料成本。操作成功率高达100%,完全避免了因操作人员操作失误引起的拼接失败。经过一年多的稳定使用,证实此次自动拼接改造圆满成功。

 
本次改造花费不多,提高了凹印机自动化程度,增强了拼接稳定性及安全性,减少了原辅材料浪费,降低了生产成本,成效显著,有相似问题的厂家可参考应用。
 

作者:龙岩鑫达彩印有限公司 郑 淼