胶订机送封系统改进后,竟有意想不到的效果
时间:2022-04-06 来源:
胶订机送封系统的封面台在行进过程中,纸堆高度易发生变化,导致有时飞达会吸走两张封面,有时吸不着封面。
针对这个问题,我们以前采取的办法是,每条生产线配一位人员,凭经验靠目测手动调整,既消耗人工,又降低效率。
胶订设备厂家对于封面台纸堆高度控制大都使用光电检测技术,其实这种方式过于理想化,因实际工作中会受风量和纸张厚度不一的影响,导致不能精准稳定地实现控制。
经过分析,我们决定使用智能控制代替人工看管,并实现不停机供应封面。我们摒弃了原来的光电检测技术,改用可靠的工业可编程控制器(PLC SIEMENS S7-200CN),自己开发自控程序,使用变频器(MITSUBISHI E700)在线跟踪。
首先,安装高精度位置传感器(OMRON E2B-M12KN05-WZ-C1 )进行检测,保证封面台纸堆高度的稳定性。多次研究后发现,当吸封面的飞达降到纸上,也就是将纸张压实的时候是采集信号的最佳时机,这时正常高度和不达标高度反映到机械部件上会有微小的位置偏差,利用高精度位置传感器检测这个偏差,就能知道是否需要供应封面。
高精度位置传感器
其次,针对飞达压脚安装检测抬起和落下的传感器,程序上设定当压脚抬起时是最佳送封面时机,早送的话会因压脚的作用导致前低后高。设置编码器(OMRON E6B2-CWZ6C 360P/R)速度跟踪功能和书皮大小记忆功能,走多少、以多快的速度走,程序会根据设备的运转速度和实际书皮大小自动计算。
压脚传感器
通过对胶订机送封系统的改进,实现了智能控制不停机供应封面,运行平稳,既节省了人工,又稳定了产量。